正文 煤礦大斷麵岩石巷道快速掘進技術探討(1 / 2)

煤礦大斷麵岩石巷道快速掘進技術探討

工程技術

作者:王金剛

【摘要】文章結合霍州煤電集團金能煤礦大斷麵岩石巷道概況,通過分析傳統岩巷下山掘進技術不足之處,詳細探討了新型機械化作業配套方案、技術實施情況,以及實施效果和目的,可供類似工程參考借鑒。

【關鍵詞】金能煤礦;快速掘進;掘進效果

引言

霍州煤電集團金能煤業有限公司位於山西省忻州市靜樂縣境內,開采麵積20.4151km2,設計生產能力1.2Mt/a,全井田地質儲量kt,可采儲量kt,礦井服務年限137.6a,現施工三個井筒工程,其中副斜井掘進斷麵21.93m2,坡度-21°,設計長度1499m,經過不斷探索研究,對大斷麵岩石巷道快速掘進技術有了較深研究,創造了單進120m的良好成績。隨著高產高效礦井建設的迅速發展,金能煤礦大力發展綜合機械化掘進成套設備來提高掘進速度,對提高開掘工作麵單進水平有重要意義。

1、傳統岩巷下山掘進分析

長期以來,在岩石斜巷掘進中,金能煤礦采用鑽爆破岩、普通耙裝機耙裝矸石。施工工藝流程為:交接班安全檢查→找頂找線(臨時支護)→拱部錨網→拱部噴漿→打上部眼→倒矸、裝矸→兩幫錨網→噴幫部漿→打下部炮眼→裝藥放炮通風→交接班。每掘進約30m,要停止掘進進行出矸、釘道、延接管路、移耙裝機等,不能實現一次成巷。

(1)鑽眼環節。大斷麵岩巷全斷麵布置120個炮眼,按照2部氣腿式鑿岩機打眼,每個炮眼用時6~8min,打眼時間4~5h,占用人員5~6人,並且噪音大,工人勞動強度高,掘進麵打眼震動壁麵掉矸易傷人,不利於安全生產及職業病防治。

(2)排矸、出矸環節。下山掘進距離長度較長,出矸占用時間加長,嚴重製約施工進度。按照21m2的斷麵計算,一茬炮出矸量約50礦車,按照每鉤提升2輛礦車出矸,需要提升25次,斜巷提升距離按照500m計算,絞車提升速度1m/s,考慮上車場摘掛鉤、調車影響,每出2礦車矸石需要20~25min,單出矸環節就需要12~13h。

(3)生產組織方麵。出矸期間,礦車占用絞車,又不能將噴漿所用的混合料車及時運至耙裝機後方,出矸與噴漿不能平行作業,嚴重製約施工進度,日常統計每循環占用時間約24h;耙鬥式耙裝機裝岩不能做到一次成巷,且裝岩不徹底,影響施工效率。每次挪移耙裝機進行支護需要2~3d,月進尺約50m。

2、新型機械化作業配套方案

根據對耙鬥式耙裝機裝岩、絞車提升礦車運輸作業線存在問題的分析,要提高掘進技術水平,應通過研究新型機械化作業線配套方案,尤其是鑽掘工藝、快速裝岩、斜巷排矸運輸作業線,以縮短排矸時間或增加平行作業時間來提高掘進速度。優化後的作業線在該巷道施工期間進行實踐,施工工藝流程:交接班安全檢查→找頂找線(臨時支護)→拱部錨網→拱部噴漿→倒矸、裝矸→退耙裝機→兩幫錨網→噴幫部漿→打上、下部炮眼→裝藥放炮通風→進耙裝機→交接班。該方案真正實現一次成巷,掘進麵掘進與後麵釘道、挪移設備同步進行。

(1)臨時支護。快速架設臨時支護是煤礦安全保證的前提,金能煤礦根據現場作業條件,采用金屬前探梁作為臨時支護,金屬前探梁製作簡單,使用方便,減少了架設臨時支護時間。

(2)鑽眼環節。采用YT-28型氣腿式風動鑿岩機鑽眼,3台同時作業,工作麵鑽眼平均生產率為86.1-102.6m/h。操作人員執行七定(人、鑽、位、眼、時、質、量)兩專(安錨杆、修鑽)負責製,使用多炮杆導向,掌握炮眼角度。炮眼深度2.5m,爆破采用全斷麵分次爆破方式。掏槽采用菱形掏槽,炸藥選用水膠炸藥,施工中采用2台JK-3型激光指向儀定向,中、頂部兩台互相校正,便於工作麵劃定眼位,幫側部一台即控製腰線又便於水溝底板砌築。工作麵鑿岩與6m以外接軌同時進行;吹一側炮眼與打另一側炮眼同時進行。每茬炮後先打拱部錨杆眼,邊打邊安裝錨杆,而後在打掘進眼時,將兩幫錨杆補齊的方法,提高同步作業時間,縮短了打眼時間,提高了工作效率。