機床導軌麵修理後,經常出現的問題是移動不靈,搖動時費勁、不平穩。其產生的原因和排除方法如下:(1)導軌表麵粗糙度大,導軌麵間接觸精度低,接觸偏少,降低了導軌麵的有效承壓麵積,使油膜破壞,或有修研及磨削毛刺。
排除方法:用油石或砂布去除毛刺並拋光導軌麵。
(2)安裝床身導軌麵時不慎產生扭曲變形,由此減小了鑲條或壓板與導軌間的有效間隙,使導軌麵間的接觸不好。
排除方法:按機床驗收標準重新調整床身導軌平行度誤差、直線度誤差。
(3)導軌麵潤滑構造不良,如配磨導軌或導軌磨損出現整塊接觸現象,中間缺乏潤滑油窩,使滑動表麵產生吸附現象,產生較大阻力。
排除方法:在導軌麵刮花,將溜板導軌麵全長分為三段,讓溜板導軌中間1/3段顯點較輕,兩端顯點較重,此時導軌中間可儲油,兩端接觸使溜板運動平穩。