第156章 用不壞的葉片(1 / 2)

某山區,黎明發動機製造公司。

160小時過去了,從葉片組裝上發動機到現在,在試車台上整整運轉了七天七夜。

這種發動機葉片,據說是80901部門(國防六盾代號)用高純度鈦製造出來的。吳院長讓人對這些葉片做過檢測。硬度、韌性確實超過一般的葉片,用金屬測量儀一測,好家夥,鈦純度無限接近100%,達到了6個9。

吳院長立刻來了興趣,讓工人們搬來一台國產泰行發動機,將葉片換上後,開始測試。

……

泰行發動機,是上世紀八十年代開始,曆時18年研製,於2005年開始批量服役的、用於裝備第三代戰機的大推力發動機,最大推力13200公斤,推重比7.8,是H國最先進的國產發動機。

發動機的推力,不僅與發動機的構造有關,還與葉片的材料強度有關。

在高溫、高速、高壓這三高環境下,發動機葉片承受著難以想象的壓力,使用時間一長,就會出現金屬疲勞,一旦出現故障,就將麵臨巨大的風險和損失。

所謂的金屬疲勞,就和材料的純度有所聯係。如發動機葉片,在使用的過程中,微量成分的波動將導致鈦合金的機械性能極不穩定。一些雜質的擾動,會讓金屬鈦內部結構發生巨大變化,出現裂縫、推力下降等問題,嚴重影響發動機的使用壽命。

以前,國產的鈦合金純度不夠,生產的發動機葉片,有些隻能用幾十、幾百個小時。05年生產的第一批泰行發動機,平均壽命隻有200小時不到,服役空軍後,多次出現故障和退貨等情況。

十多年過去了,國產發動機的製造技術有了長足的進步。據說最新型的WS-10C型泰行發動機,一個維修周期內,使用壽命達到了2000小時,推重比8,雖然和國外還有些差距,但已經達到批量服役部隊的標準了。

……

剛開始,88片葉片組裝上發動機後,轟地一聲,試車台劇烈震動了一下,瞬間推力超過130千牛,吳院長還以為自己看花了眼,這台發動機沒開啟加力啊?怎麼推力變這麼大了。

他讓助手打開加力室,開啟加力模式,轟轟!又是一陣劇烈顫動,瞬時推力突破了155千牛。

這怎麼可能?國產泰行的最大極限推力,也就是135千牛,怎麼可能換了一套葉片,推力憑空增加了20千牛?

“加大測試力度,進行極限測試實驗!”

“極限測試?吳老,發動機壞了怎麼辦?”

“隻要能測出這種葉片的極限,發動機壞了就壞了吧!”

“是!”

吳正春幹發動機這行有40多年了,從一名學生,到技術員、工程師、副總設計師,再到院士。他參與研製出來的發動機型號有10多種,但每一種他都不滿意,甚至感到羞愧。這種羞愧的來源,沒別的原因,推力太小了,和國外最先進的發動機一比,無任是推力,還是使用壽命,根本沒有可比性,給他們提鞋都不配。

最根本的原因,還是材料製造技術的落後,製約了整個工業體係的發展。

吳院長卻在這些葉片上看到了希望,那個部門一次能拿88片高純度鈦合金葉片出來,那就代表能拿出888片、8888片,甚至是8萬片!這意味著,在不久的將來,每台發動機都能裝上這種葉片,提高發動機的整體性能。

他現在想確認的,就是這種葉片是不是真的?

七天七夜,發動機被震的幾乎快要散架了,而推力還在130千牛附近徘徊,為了維持這個推力,每小時,這台發動機要燒掉2噸重的燃油。

2噸航空燃油,折合人民幣3萬元。

500多萬燒完了,吳院長卻絲毫不心疼,反而越來越興奮,越來越高興,他每天甚至隻睡4個小時,一有空就來灼熱的發動機試車間記錄數據。看著純藍的錐形尾焰,怔怔發呆,眼中閃爍的,是無盡的期待和希冀。

轟!發動機的轟鳴戛然而止。

“不好了吳老,發動機停車了!”

“是發動機的問題還是葉片的問題?”吳院長抓著那人的手問道。

“不知道,這個要等發動機冷卻後拆開才能看到。”

“那就快點!”

采用了各種方法冷卻發動機,3小時後,88片發動機葉片被拆了下來,雖然外表被火焰灼烤的焦黑如碳,但檢測了它們的強度後,和之前的變化不大。

工人們小心翼翼地捧著這些葉片,對吳院長道:“吳老,我們還要不要做試車實驗?”

“做!換一台發動機接著做,再做一周時間壓力測試,如果這些葉片還不出現問題的話,就向上麵申請,大批量采購這種葉片,我們要一千片,一萬片!”

眾人一呆,要知道,壓力測試可不比普通測試,這種測試條件下的材料,會出現十倍、數十倍的壽命損耗,這些88片發動機葉片能撐過160小時的連續使用,說明實際使用壽命已經能達到5000小時以上了。