第二卷:別樣思考: 第十二章 請來的大師
鋁型材廠擠壓車間裏的擠壓機突然在今天早上壞了,油壓壓力老是提不上來。
生產經理立即組織設備科技術人員搶修,設備科一幫人忙碌半天,終於發現了問題:是一個按鈕開關出了故障。本來應該有兩個支撐的小彈簧,其中的一個固定塑料柄老化斷裂,導致小彈簧脫落,按鈕失靈,因此這個開關失去作用,油壓才升不上來。
問題找到了,然後設備科的人開始研究解決方案。但研究來研究去,觀點總不能統一。因為擠壓機是台灣生產的,價值80多萬美元。這次雖然說隻是一個小按鈕開關壞了,但擠壓機自動化程序很高,大家都不敢輕易動手。萬一換了按鈕還不行咋辦?
一個剛來設備科時間不長的大學畢業生小柳說:“不就是個開關壞了?幹嘛搞的這麼複雜?直接一換不就得了!值得這麼繞嗎?”
科長白了他一眼,這時邊上的汪師傅偷偷拉了小柳一把,然後才說,以前有過一次設備科的人自己換油泵,結果差點導致油管爆裂,請台灣專家來,才避免了一次巨大損失。
生產任務這麼忙,無奈之下隻好電話聯係台灣專家,說了故障問題。
從台灣到內地,專家坐飛機倒機場坐汽車,來到時已經停產兩天多了。
專家看了看後,直接從包裏拿出一個新按鈕裝上,設備科的人不解地盯著專家問:“就這麼簡單?”
專家兩手一攤:“不就是個按鈕嗎!有這個必要繞來繞去嗎?其實你們自己也可以換的。”
接送專家前後花費了近萬元,可在周例會上,經理卻語重心長地對大家說:“請專家,雖說花了錢,但這樣,值!避免了損失,等於省了大錢。”
經理最後還說:“大師就是大師。一下找準問題對症下藥,不是我們每個人都能做到的。”
其實,小柳說的也是換按鈕,卻被所有人否定了。