第二百七十六章 又是一款新電機(2 / 2)

而且他來到這個時代,矢誌不渝要做的一件事,就是提高、提高、再提高,不斷提升製造業水平,直到可以滿足星際時代的最低要求。

“我記得數控機床,用的好像是步進電機,不是這個什麼伺服電機!”一位老師傅提出疑問道。

他們也是幹了一輩子技工,並不是沒見識的老古董。

就算是航儀廠,也曾在七十年代末、八十年代初的時候,嚐試過自製數控機床設備,以提高製造精度。當時數控機床的進退機構,用的可都是步進電機,從未聽說過用伺服電機的。

白雲天很高興他們有這種認識,當下耐心地給他們講解道:“早期的數控加工設備,進退機構用的確實是步進電機。

但是步進電機的缺點很多:像加速時間過長,從靜止到所需工作轉速,要耗時幾百毫秒,響應遲緩,不適用於超高精密加工要求;

步進電機的控製精度有限,通常最低控製精度隻有一圈的幾分之一,高的也就百分之一。對於精度要求極高的加工件來說,這一絲差距,就大幅降低了加工的最小誤差;

此外,步進電機在低速運轉時,會發出震動,影響設備的運轉穩定性等等,使得步進電機隻能在當時還算是一款不錯的微控製係統。

但是在七九年,德國發明了交流伺服電機以後,全世界就立即將這種技術,作為了精細控製係統的首選,展開了全麵研究,以取代傳統步進電機伺服係統。”

“這個什麼伺服電機就這麼好?”老師傅們驚訝道。

能夠讓全世界,放棄深入研究了幾十年的步進電機,轉而選擇伺服電機,可想而知它的性能之優異。

白雲天笑道:“那是當然!我們剛才說的那些步進電機的缺點,伺服電機都不存在:它的轉動角度,由脈衝信號來控製,假設是一個二十位的數字伺服控製器,它就有1048576個脈衝信號,也就等於要1048576下,才轉完一圈,你說這個精度有多高!”

現場響起一片倒吸冷氣聲。

這些都是原航儀廠技術最好的老師傅,大都參與過當初自行研發數控車床。剛才白雲天所列舉的步進電機缺點,他們都清楚。

這也是導致航儀廠自製數控車床失敗的主要原因。

其實八十年代初,全國各廠礦都嚐試過自製數控車床,還有企業在老式車床上加裝步進係統,改造為數控車床,當時國內的科技期刊上,連篇累牘都是這類文章。

然而數控車床哪有那麼簡單!

不談對震動要求,導致機床結構設計的差異,就說這個步進係統,普通的電機、甚至稍差一點的步進電機,根本就承擔不了精確定位的任務。

於是,轟轟烈烈的自製數控機床運動,也由此而無疾而終,並未取得任何成效。

這還隻是國產步進電機與國外步進電機的差距。

現在聽白雲天說,國外卻已經拋棄了國內尚不能生產的高精度步進電機,改為采用了更加先進的伺服電機控製,其精度之高,竟然達到了步進電機的兩千多倍!

他們在驚駭之餘,更是有一種深深地無力感。

我們與國外的差距,已經大到這種程度了麼,這還讓我們怎麼追趕?