第一步改造完成後,球磨機高壓電控安全運行近兩年。2014年5月1#球磨機電動機運行電流突然增大約8A,並且啟動困難,不敢停車,停車後需多次啟動,才能正常運行。由於電動機本身因使用年限已久,效率低下,老化嚴重,由於高壓電動機經過了多次反複修理,各項性能指標急劇下降,且JR1410-8型號電動機屬於高能耗淘汰產品,不能繼續使用,對此進行了第二步改造。
1.2 第二次改造
方案為對兩台JR1410-8型三相異步高壓電動機重新選型,進行更換。經過實地考察,多方麵論證,決定采用西安電機廠鼠籠式YHP500-8A三相異步高壓電動機,此型號電動機滿足球磨機重載啟動、啟動力矩很大的特點,滿足使用要求。電動機額定功率為315kW、額定電壓6kV、額定電流46.6A、效率93%;堵轉電流/額定電流為7.5、堵轉轉矩/額定轉矩為2.0。JR1410-8型電動機機身短、高,聯軸器安裝軸軸徑、定位尺寸均小,YHP500-8A型電動機機身細、長,聯軸器安裝軸軸徑、定位尺寸均偏大,造成新舊電動機中心高不一致,T3型膠板彈性聯軸器不能通用,新電動機中心高偏低、地腳螺栓安裝尺寸不一致,為了保證不動原有基礎,利用原來的地腳螺栓,需重新設計製作專用電動機底座及專用半聯軸器。2014年10月國慶放假期間及2014年12月底元旦放假期間對兩台電動機先後進行了更換。
2 改造前後電控及電動機的優缺點
改造之前球磨機存在重大的安全隱患。高壓電控經常出現故障,不是繞線式高壓電動機的線圈接地就是匝間短路,造成繞線式高壓電動機的導磁率急劇下降,使繞線式高壓電動機輸出轉矩達不到額定轉矩,使繞線式高壓電動機啟動非常困難,需要借助外力進行盤車,有時需要連續啟動好幾次才能正常運行,這樣就造成繞線式高壓電動機的定子線圈的溫度急劇上升,在啟動過程中線圈有火花噴出,繞線式高壓電動機經常燒壞定子線圈和轉子線圈,造成高壓開關櫃的少油斷路器噴油,頻敏電阻器燒壞,以上問題使安全生產得不到保障,經常停產,嚴重影響生產,造成維護人員的維護時間長,增加維護人員的勞動強度,增加生產成本。改造之後球磨機能達到一次性啟動,啟動時不需要借助外力,高壓電控得到了保障,生產得到了保障,消除了啟動工程中存在的安全隱患,減少了維護量,降低了維護人員的勞動強度。
3 結語
(1)改造前平均每月處理一次電控故障、事故,現在事故為零;(2)改造在節假日期間,不影響生產、用時短;(3)不需要重新澆灌高壓電動機基礎,造價低、耗時短;(4)能一次性啟動,效果好;(5)選用高效率電動機,既節能、又降耗。總的來說,本次改造既消除了安全隱患,又保障了生產,保證了選礦設備的正常運行,提高了生產效率,同時為其他類似的技術改造提供了有力的借鑒作用。
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作者簡介:夏友汝(1966-),男,江蘇徐州人,徐州鐵礦集團有限公司機電一體化助理工程師,研究方向:礦山機電保護、校驗及電氣設備管理;韓澤元(1984-),男,青海海東人,徐州鐵礦集團有限公司機械工程助理工程師,研究方向:礦山機械的應用和礦山設備管理;趙路(1990-),男,江蘇徐州人,徐州鐵礦集團有限公司電氣工程及其自動化助理工程師,研究方向:礦山機電保護、校驗及電氣設備管理。
(責任編輯:周 瓊)