正文 660MW超臨界機組一次風機RB控製策略優化(1 / 2)

660MW超臨界機組一次風機RB控製策略優化

創新點滴

作者:衛平寶

摘要:輔機故障減負荷功能是大型火電機組不可缺少的重要安全保障。文章針對馬鞍山當塗發電有限公司一期工程的兩台660MW超臨界直流燃煤機組的RB功能不全,如一次風機RB動作不成功,造成機組非計劃停機等問題,提出了一次風機RB控製係統的優化控製策略,並通過450MW和600MW一次風機RB試驗,證明了一次風機RB控製係統優化後取得良好的效果。

關鍵詞:超臨界機組;輔機故障減負荷;一次風機;優化控製;RB試驗 文獻標識碼:A

中圖分類號:TK323 文章編號:1009-2374(2015)23-0031-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.23.017

1 概述

馬鞍山當塗發電有限公司一期為兩台660MW超臨界直流燃煤機組,鍋爐為SG-2090/25.4-M968型直流爐;汽輪機為CLN660-24.2/566/566型凝汽式汽輪機,機組控製係統采用上海美卓自動化公司生產的MAXDNA DCS。煤粉燃燒器布置為自下而上A-F層六層四角切圓燃燒,A層布置等離子,一次風機控製係統包含兩台50%的一次風機,當運行中的兩台一次風機任一台跳閘,且RB功能投入,機組負荷大於350MW,即發一次風機RB動作,依次從上向下跳閘磨煤機:磨煤機F→磨煤機E→磨煤機D,直至三台運行的給煤機切至手動狀態帶原有煤量

運行。

2 機組RB功能設計

2.1 RB功能

RB(RUN BACK)功能即輔機故障減負荷功能,主要是指機組設備能力突然部分喪失,即實際負荷大於機組設備發電能力後,機組控製係統自動快速減負荷達到新的平衡的功能。

2.2 RB功能組成

目前我公司兩台660MW機組設計包含了機組輔機故障後自動減負荷(RB)功能。通過現場試驗,我們已成功實現了送風機、引風機、給水泵、燃料的RB功能。通過對一次風機RB存在問題的分析,對一次風機RB控製策略進行優化,實現一次風機RB功能的可靠投入。

3 機組一次風機RB功能試驗

3.1 一次風機RB控製策略

當一次風機RB動作,鍋爐主控自動切至手動,CCS切至TF控製方式,自動投入等離子,F磨跳閘,延時5秒後E跳閘,再延時5秒D磨跳閘,送、引風自動調節,至機組400MW,RB信號結束。

3.2 一次風機RB試驗

優化前一次風機RB試驗,在機組負荷550MW時,RB試驗開始,一次風機A停止,爐膛壓力迅速拉至爐膛壓力低低跳閘值,觸發爐膛壓力低保護動作,鍋爐MFT,一次風機RB試驗失敗。

3.3 一次風機RB存在的問題

(1)單台一次風機的參數和裕度,大型機組,單台一次風機一般按50%機組負荷設計。設計容量越大,對實現一次風機RB功能越有利,但對節能不利,運行參數證明,一次風機設計容量偏小;(2)運行中,當一次風機跳閘時,一次風壓力迅速下降至3.54kPa,一次風機出口電動門關閉時間過長;(3)送風機風量控製指令采用跟負荷控製方式,在一次風機RB動作時,風量減小比較緩慢,而送風控製指令作為引風控製的前饋,相應也減小緩慢;(4)一次風機RB動作後,爐膛負壓維持不住,迅速下降至鍋爐保護值,造成鍋爐MFT,試驗不能成功。

4 一次風機RB功能控製策略優化

4.1 一次風機RB控製策略優化

針對一次風機RB存在問題,經過詳細分析和研究,對原控製策略進行優化:(1)一次風機出口增加氣動快關隔絕門,防止風機停止後出現倒轉,並增加一次風機出口氣動快關隔絕門控製邏輯,氣動門由全開到全開行程時間為4秒;(2)優化送風機風量控製指令,采用風跟煤控製方式。采用先加風後加煤,先減煤後減風,並加入適度延時,使鍋爐風量和氧量控製更加精確、快速;(3)引風機控製前饋加入一個超馳控製算法,當一次風機RB動作,觸發超馳控製算法動作,迅速超馳關小引風機靜葉一定開度,該開度通過試驗得到,由機組負荷通過折線函數對應相應開度;(4)磨煤機一次風量低時,原跳磨煤機的邏輯改為跳給煤機,且加入適量的延時,防止因風量測量管堵粉保護誤動,提高係統穩定性;(5)當一次風機RB發生後,一次風壓迅速減小,運行中的一次風機動葉超馳開大至95%。