輕烴回收裝置氨蒸發器技術改造
行業科技
作者:王永成
【摘要】本文介紹了河南油田江河淨化站輕烴回收裝置氨蒸發器的技術改造,通過對氨蒸發器在實際運行過程中存在的問題進行研究分析,找出原因,並結合本單位實際情況提出合適的技術改造方案,實施後提高了氨蒸發器的傳熱係數,達到了設計製冷效果,增加了液化氣和輕質油的產量。
【關鍵詞】河南油田,氨蒸發器,存在問題,原因分析,改造方案,實施,效果
1、概述
河南油田江河淨化站輕烴回收裝置投產於1979年,至今已經運行了30多年。裝置最初設計規模是處理原油伴生天然氣10×104m3/d,由於油田到了開發後期,原油產量逐年遞減,原油伴生天然氣量也在遞減,近幾年天然氣量最高時5×104m3/d,最低時1.5×104m3/d,平均時氣量為3×104m3/d。江河淨化站氨蒸發器最初用兩台90m2煉廠套管蠟結晶器改裝;從1986年開始,使用上海石油化工機械技術研究所設計的100m2固定管板式氨蒸發器,設計安裝兩台,一備一用,由於氨蒸發器出口溫度高,後改為兩台串聯使用,再後來改為四台串聯使用,四台串聯使用時,出口溫度為-10~-15℃。
江河淨化站氨蒸發器存在製冷溫度經常達不到設計製冷效果,液態烴回收率低的問題。原設計10×104m3/d氣量的氨蒸發器天然氣出口溫度為-20~-25℃,現在3ⅹ104m3/d氣量時實際製冷溫度隻有-14℃,與設計溫度相差較多,影響液化石油氣和輕質油總產量3t/d左右。2、原蒸發器現狀及存在問題分析
2.1原蒸發器運行現狀
原油伴生天然氣經過丙烷氣體壓縮機進行增壓,溫度達到85~110℃,壓力達到1.85~2.0Mpa。經水冷器之後,溫度降為25~35℃,進入一級三相分離器除去遊離水,液態烴進入脫乙烷塔。在一級三相分離器氣相出口噴入三甘醇脫水,氣體從一級三相分離器出來進入貧富氣換熱器,從貧富氣換熱器出來溫度降為10~20℃。經過4台氨蒸發器製冷後溫度達到-10~-15℃,壓力為1.80Mpa,進入二級三相分離器。分離後混合液烴去下遊塔係統蒸餾處理;貧天然氣進入貧富氣換熱器殼層,與管層富天然氣換熱後再通過計量外輸。
氨蒸發器4台均為2管程固定管板換熱器,單台換熱麵積100m2,可以2串2並,也可以4台串聯運行,實際流程是4台串聯運行
2、2原蒸發器存在問題
2.2.1換熱效果差。
原設計10×104m3/d氣量的氨蒸發器天然氣出口溫度為-20~-25℃,而在四台氨蒸發器串聯使用氣量為3×104m3/d時實際製冷溫度隻有-14℃,與設計溫度相差較多,影響液化石油氣和輕質油總產量3t/d左右。
2.2.2列管腐蝕結垢嚴重
根據現場調研及提供的數據,近幾年4台氨蒸發器平均每年要檢修2次。主要是換熱列管腐蝕嚴重,腐蝕物附著在列管表麵形成積垢,並且經常有腐蝕穿孔的現象發生(在檢修時,已經將腐蝕穿孔的列管兩端封堵);還有就是列管內部部分有三甘醇粘結掛壁現象,影響傳熱效果和正常生產。
2.2.3殼程氣氨出口溫度過高
平常氨蒸發器殼程氨液位控製在50%的位置,控製液位以上的氣氨過熱溫度偏高,第一級氨蒸發器的氣氨出口溫度達到了0℃以上。