那吉水電站水輪機轉輪室汽蝕處理
科技專論
作者:黃樹華
【摘要】本文介紹了那吉水電站#2、#3水輪機轉輪室的汽蝕狀況,以及針對汽蝕的產生原因所采取改善水輪機轉輪室的水力性能,並製定了有效的處理方法,從而能有效地提高機組的穩定性與經濟效益。
【關鍵詞】轉輪室;汽蝕;修複處理;經濟效益
1、工程概況
那吉水電站為河床式低水頭電站,安裝3台22MW燈炮貫流式水輪發電機組,總裝機容量66MW,年發電量2.53億kwh,年利用小時3837h,是國務院批準的《珠江流域西江水係鬱江綜合利用規劃報告》10個梯級中的第4級,位於右江上遊的廣西田陽縣那坡鎮那吉村附近。樞紐壩址在田陽縣城上遊22.5km,上距百色水利樞紐61.8km,距百色市區41.4km,下距魚梁梯級84km,壩址控製集雨麵積23573km2,正常蓄水位115.00m,相應總庫容1.03億m3,調節庫容0.09億m3,多年平均流量323m3/s。
電站水輪機參數如下:
2、轉輪室汽蝕概述
2.1輪輪室汽蝕現象
那吉水電站#2、#3轉輪室汽蝕發生在轉輪室上半部分,主要位於轉輪中心線上、下遊250mm地方,寬度約500mm,長約8000mm,也就是轉輪葉片進水與出水邊緣位置,汽蝕深度4mm~8mm,汽蝕最嚴重的部位為轉輪室的頂部,濃度約為8mm。
2.2輪輪室汽蝕主要原因
那吉水電站轉輪和槳葉為不鏽鋼材料,轉輪室上半部份主要材料為Q235,其韌性和防汽蝕性能不佳。由於2009年~2013年,百色地區偏幹旱,那吉水電站枯水節大多時間入庫流量在70m3/S左右,尾水位在99.8m左右,處於超高設計水頭運行,尾水出現大量的汽泡,運行過程中水流在水輪機中流動通過壓力低於汽化壓力區,從槳葉間隙過水部份水汽化沸騰產生汽泡,產生局部衝擊壓力,產生對金屬周期性的撞擊並產生水擊壓力,使金屬表麵受到反複的衝擊載荷,造成材料的破壞,導致金屬晶體汽蝕脫落,汽蝕反複發生在同槳葉進、出水邊的轉輪室上,故在長時間超高水頭運行下,逐漸發生汽蝕,並不斷加深。
2.3轉輪室汽蝕的破壞作用
汽蝕會不斷地破壞轉輪室的金屬材料,長期日積月積,就有可能侵蝕穿輪輪室,嚴重時會造成轉輪室變形,甚至會造成水淹廠房事故的發生。
3、轉輪室汽蝕的修複處理
那吉水電站轉輪室汽蝕修複處理時間工期短,一台機組的處理時間僅為22天,同時要節約檢修成本,如果把轉輪室拆除送原廠家修複,估算一台機組的施工工期不少於35天,而且工程費用會翻倍。所以隻能在不拆除轉輪室的前提下,進行現場修複處理。
3.1準備工作
3.1.1落下機組前、後流道的檢修閘門,抽幹機組流道水,把槳葉打至全開位置,搭上合適的檢修平台,在後流道進人孔以及尾水平壓排氣管裝上排風機,保持汽蝕處理作業環境的空氣流通。
3.1.2分別在轉輪室汽蝕部位的外部頂部立麵、側麵各安裝一個百分表,左右岸立麵、側麵各安裝一個百分表,共4個表,進行實時監視轉輪室氣蝕修複處理時的變形量,以保證轉輪室的變形量在控製範圍內,確保工程施工質量。