加強電噴主機技術改造 實現長期穩定低速航行
航海技術
作者:朱國龍
一、概述
隨著經濟全球化進程的加快,國際貿易和船舶運輸得到了空前的發展,海上運輸量已經占交通運輸量的四分之一。20世紀的60-70年代,船用燃油價格低廉,市場景況好,航運業利潤大,耗油量曾經不是船舶公司關注的主要指標。可是隨著燃油價格一漲再漲,目前燃油成本占運輸成本的比例驟增。由於海上貨運量逐年大幅度增長,船舶噸位的不斷增加,船舶對燃油的需求量在大幅度提高。國際燃油價格居高不下,,燃油費已經成為船舶運輸成本中最大的支出,同時船舶排放的廢油廢水廢氣所造成的環境汙染也日趨嚴重,對此國際各相關機構一直予以高度重視,節能減排工作已成為當今航運界乃至世界各國的一項首要任務。
船舶降速航行是各航運界目前普遍采用的,也是最直接、最有效的節能方法。但船舶降速航行又受到諸多因素影響,如控製在一定範圍內就會產生很好的節能效果,但偏離了最佳降速航行點不但在經濟上沒有減少成本的作用,而且導致主機的最佳工況點偏移,縮短主機使用期限。本文作者根據船舶降速減排效果的理論依據,結合其自身長期從事機務管理的工作經驗,著重分析影響船舶經濟航速運行的各種影響因素。尤其論述了如果通過對電噴主機進行技術改造,從而實現主機長期穩定的低速運行,大幅度達到節能減排的效果。
二、電噴主機低速運行所麵臨的問題
中波輪船股份公司長期以來十分重視節能減排工作,堅持發展與節能同步、開發與節約並舉的指導方針,以節能新技術、新工藝的引進推廣為重點,廣泛深入地開展企業節能降耗工作。公司共有17艘重吊型船舶,其中7艘船,本身設計的功率就不高,且隨著船齡的增加早就減速運行,進一步降速的空間不大。而另10艘SULZER 7RT-FLEX60C型電噴主機,其額定轉速為114轉/分,采取降速航行能夠節油的空間比較大。為此公司以10艘電噴主機船舶為主要對象,把降速航行作為減少該組船舶運力過剩和運營成本的重要舉措,以及作為節能減排的重要抓手。經過對這10艘船的航行線路的調研統計和成本分析,目前確定主機運行在80轉/分是比較合理的經濟航速,這樣單船燃油消耗由原來的每天58噸減少為28噸,每天減少30噸左右,這對於整個公司整個船隊而言就有可觀的成本效益,同時在節能減排方麵也可以取得顯著的成果,但給降速航行下的主機帶來了一係列的問題,主要體現在以下兩個方麵:
一是SULZER 7RT-FLEX60C型電噴型主機自降速以來,主機在額定功率的38%左右運行,和傳統柴油機一樣運行工況出現惡化,主機降速航行時主機工況偏離設計工況甚遠,各種性能參數的匹配失調,導致換氣、燃燒、增壓效能以及一係列危及主機工況正常的問題。長期在此惡劣條件下運行,將使主機燃燒室及掃氣係統迅速汙染積碳,從而引起缸頭、缸套、活塞的過度磨損以及低溫腐蝕等,甚至出現掃氣箱著火這樣的嚴重事故。
二是減速運行半年多時間船上陸續報告主機離空冷器出口最遠的NO.1、7缸的掃氣溫度偏高、活塞下部掃氣箱嚴重髒汙,有大量成塊狀的油泥、NO.1、7缸缸套內徑超標後,船上又報告NO.1和NO.7缸掃氣箱多次著火。掃氣箱著火對主機造成嚴重危害:輕則降速、停車,嚴重時引起缸套裂紋、漏水引起增壓器損壞,甚至對人員造成傷害。多隻缸套在汽缸油注油孔處開裂報廢,嚴重的影響船舶的安全航行,增加了大量的機務費用。
針對以上急待解決的突出問題,我們經過長時間的跟船調研和摸索分析,總結出RT-FLEX60C主機在設計上的不能滿足低速運行的以下固有缺陷: