流化床供絲技術在ZJ17C機組的應用
技術應用
作者:李滿偉
摘要:文章通過對常德煙機公司生產的改進型ZJ17C卷接機組在生產過程中存在的問題進行持續改進,解決了ZJ17C卷接機組生產效率的瓶頸,確保該機組能在8000支/分鍾的機速穩定、有效地運行,生產能力與GD包裝機組匹配。工藝質量保證能力提高,產、質、耗指標達標。
關鍵詞:流化床;供絲;卷接機組;設備效能
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)12-0030-02
1 項目背景
目前我國各煙廠在用的PT70-GD機組中,HAUNI公司生產的PT70卷接機組及常德煙機公司生產的ZJ17(國產PT70)卷接機組生產能力均為7000支/分。暫無相關廠家對現有PT70卷接機組進行技術升級,提升生產能力,也就製約了GD公司生產的GD包裝機組(8000支/分)的生產效能發揮。常德煙機公司嚐試將PT70機組的VE供絲部位采用流化床供絲技術,完成煙絲的分選和輸送,設計速度為8000支/分鍾,第一台樣機於2007年9月在我廠試用,暫定設備型號為改進型ZJ17C卷接機組,但設備在生產使用過程中,設備運行不穩定,設備效能很難達到。
隨著高新技術的綜合運用和生產裝備的不斷改進,卷接設備將向提高生產能力、提高產品質量、提高工作效率和降低單耗的三“高”一“低”的方向發展。卷接設備在穩定和完善現有機型的基礎上,將向提升機器速度、提高生產能力和機器穩定性的方向發展。因此有必要對改進型ZJ17C卷接機組在生產過程中存在的問題進行持續改進,確保該機組能在8000支/分的機速穩定、有效地運行,解決ZJ17C卷接機組卷煙機組生產效率的瓶頸,生產能力與GD包裝機組匹配。最終實現流化床供絲技術在ZJ17C機組的成功運用。
2 存在問題
通過對常德煙機公司生產的改進型ZJ17C卷接機組在生產使用過程中設備運行狀態的監控,收集相關數據,發現其在生產使用過程中,主要存在以下問題:(1)流化床煙絲出口堵煙絲頻繁;(2)梗絲分離風力係統不穩,難以調節,梗、絲分離不徹底,容易刺破煙支;(3)主電機製動采用變頻器能耗控製,製動時間長,成型紙跑條長度達到了26米,消耗超過了15米的標準;(4)增加了專用正壓風機,流化床結構複雜,維護保養工程量大;(5)勻絲輥同步速度快,煙絲來料不好,煙支空頭剔出量大。
所有這些問題,集中到兩點:煙絲通道結構欠合理;風力係統欠平衡。
3 改正措施
針對以上問題,我們通過對該部位機械構造和電器控製的原理分析,製定了相應的改進措施:(1)對流化床煙絲出口進行改進,增加一個調節控製板,可以根據煙絲來料適時調節煙絲出口尺寸,有效的解決堵煙絲現象;(2)在梗、絲分離風力調節手柄處增加刻度盤,可以很方便的控製風力大小,保證了梗絲分離的風力供應;(3)對設備停機製動電器控製係統進行改進,選用大功率電阻及製動斬波器,設備製動時成型紙跑條長度控製在約為15米的標準範圍內;(4)對專用正壓風機支架及設備支架進行結構改進、優化,維護保養時,拆卸零部件方便、快捷,同時減少了工程量,提高了工作效率;(5)改進勻絲輥傳動齒形帶輪傳動比,減少煙絲破碎,降低煙支空頭剔出率。