李小白匆匆返回,將螺絲給了外籍工程師,並將誤差數據告訴了他。外籍工程師搖了搖頭,將螺絲丟進了廢棄螺絲盒子裏,說道:“這不是合格品,如果一個螺絲達不到要求,那麼整台設備無法保證十年內完美運轉。”
李小白覺得外籍工程師有點吹毛求疵了,他說道:“這是我們能做到的極限,誤差我不認為0.01毫米能影響到整台設備。”
外籍工程師笑了笑,他的眼中閃過一絲輕蔑,說道:“我來車一個螺絲吧。”
李小白也想看看這個外籍工程師到底是如何能達到令誤差控製在0.005毫米之內,外籍工程師跟著李小白到了車間,他們兩人的到來立刻吸引了車工班的師傅,大家都看著這個頭發花白的老人究竟會怎樣將誤差精度在0.005範圍內的螺絲釘製造出來。
他先是檢查了設備,並且更換了新的刀頭,之後開始對焦,他自帶了激光對標儀,看得一眾人十分吃驚,之後開始檢查螺絲用鋼,之後又將設備上的出釘口仔細地擦幹淨,同樣是那種隻擦一下的紙,每一下都像是對待自己的孩子。
李小白是震驚的,他算是見識到了什麼叫工匠精神,同樣震驚的是徐大蘢,他的手不免都有些顫抖。
生產開始,當螺絲用鋼一點點地進入了刀頭,再上打頭機,簡直是一氣嗬成,第一顆螺絲,第二顆螺絲.....一直到第十顆螺絲,之前的螺絲,他全部都沒要,隻留下了第十個螺絲。
接著又拿出了激光對標儀,很快,小巧的設備上顯示出了精確差距,差距0.007毫米,在車工班的老車工都沒想到他們的車床可以車出精度如此高的螺絲,接著,他開始用最細的砂紙順時針擦一下,便用那種紙將上麵細碎的鋼渣抹去,接著,擦第二下,這個工作持續了二十分鍾。
終於,外籍工程師抬起了頭,他將螺絲交給了李小白,衝他笑了笑,說道:“這才是我需要的螺絲。”
精度儀很快給出了答案,誤差精度在0.004毫米,比外籍工程師提出的標準數值還要精確,李小白簡直是看傻了,同樣的設備,同樣的材料,卻給出了完全不同的答案。
徐大蘢看著之前的九枚螺絲釘發呆。
一旁一個老車工嘟囔道:“他帶的那個激光精度儀太厲害了,給我的話,我也可以做出來。”
他的話並沒有人應和,都是各自思索了起來,李小白覺得這是好事兒,越是高的標準便越是能夠激發人的潛能。李小白是學到了,相信徐大蘢也學到了。
李小白再回到現場,他發現外籍工程師就是上螺絲也有標準,正轉三圈,再返回半圈兒,後來,他將這個事兒說給了員工聽,員工說那不就是兩圈兒半嘛,何必多轉半圈兒,再返回半圈兒那麼麻煩呢。
李小白專門去HSE國際論壇上問了,很快也有了答案。原來螺絲在擰緊後,為了防止鬆動,應額外施加一個預緊力,因此鬆半圈後預緊力將消除,螺絲在擰緊後處於彈性形變中,尤其是在高溫和震動載荷的情況下,長期這樣持續壓力會產生蠕變,螺絲變成塑性變形後,其強度會大幅下降甚至失效。退回半圈是讓彈性形變恢複一些,同時消除預緊應力,以後螺絲在持續壓力的變形還是在彈性形變之中,產生塑性應變和失效的幾率大幅降低,使螺絲能保持持續高強度的壓力,而直接擰兩圈半是達不到這樣的效果。