正文 使用低質漿如何提高粘膠回收(2 / 2)

罐式過濾器改造前粘膠回收率70%,改造後粘膠回收率為90%。

板框改造前39台/天,改造後48台/天。

通過上述表格可以看出低質低價漿粕使用比例的變化,罐式過濾器清理個數、板框拆台數也隨之變化,清理的個數多,粘膠損失得多,車間消耗月平均COD指數就越高。所以,為了真正做到減排增效,降低車間消耗、COD指數,我們必須采取新方法改善粘膠回收方法。

3 改進粘膠回收的步驟

3.1 罐式過濾器的改進

低質低價漿使用後,罐式過濾器清理個數明顯增加,由於數量多,粘膠損失嚴重,車間消耗高。我們以板框反吹回收膠為原理,設計出在罐式過濾器上部開口,並焊接壓縮空氣進口閥門,過濾器下端開口焊接粘膠流出閥門,並用塑料軟管接通至粘膠回收箱。在清理過濾器前,將壓縮空氣打入過濾器內部,打開下端閥門讓粘膠流回至收箱內,減輕了員工在清理過濾器時的負擔,杜絕了粘膠在回收時用大量水清洗地麵,減少了用水量。

3.2 過膠板框的改進

低質低價漿使用後,濾機反洗次數增多廢膠量大,板框拆台多,粘膠損失大。我們對板框進行了技改:(1)在原來一台正衝水的基礎上再增加一台正衝水泵。原來一台正衝水泵對應衝洗10台板框濾機,現在通過更改正衝水管道改成每台正衝水泵各衝洗5台板框濾機。然後通過修改板框操作規程,每次可以同時衝洗2台;(2)增加一台油泵。原來一台油泵10台板框濾機,現在增加一個油泵,改成一台對應5台。然後通過修改板框操作規程,每次可以同時頂2台。(3)添加一台洗布機,減輕洗布機洗布壓力,讓工人有時間甩布。

4 結語

經過一係列改造,加大低質漿使用比例,生產各方麵的消耗波動較少,粘膠回收大幅度提高,收效甚好。

第一,車間已完成對粘膠站、一道、廢膠40個罐式過濾器的改造,而二道罐式過濾器清理時用塑料桶接膠。現車間每月可多回收粘膠約87m3。折合計算可節省漿粕8.7t左右,堿液4.23t左右,生產水180m3,可多創效約7.9萬元,全年創效7.9*12=94.8萬元。

第二,以前每天有40台濾機需要衝洗,隻能衝洗30台,要把40台全部衝洗,隻能縮短衝洗時間為18分鍾/台,造成衝洗效果不理想。經過統計,正常衝洗30分鍾的機台正衝水含堿為2~4g/L,而衝洗18分鍾的正衝水含堿為1~2g/L,改造後,經過延長衝洗時間測定的正衝水含堿為6~7g/L,這樣每天按36台計算,36台*2.4方(每台正衝水的體積)*4.5kg/m(改造前和改造後的含堿差值)=388kg的純堿。由此可以推出每天可以多回收粘膠0.7m3,一年多回收0.7*360=252m3粘膠。一年節省資金252*1100=27.72萬元。

第三,改造後工人的勞動強度降低,節省了每天反複正衝的90分鍾操作時間,由於正衝質量的提高造成板框機台打開後殘留的粘膠減少,排放的地麵粘膠隨之減少,從而衝刷地麵的生產水用量每天可節約15m3,節省資金2元*15=30元,全年節省365*30=1.095萬元。

通過對生產工藝進行改進,取到了較好效果,全年共節省資金94.8+27.72+1.095=123.615萬元,生產成本明顯降低,從而提升了經濟效益。(責任編輯:秦遜玉)