正文 水泥企業優化水泥磨係統降低電耗研究(2 / 2)

四、從工藝及控製方麵提高台時降低電耗

(一)改進係統風量進入位置。

1.係統及磨內通風對磨機產量和成品質量影響較大,通過對管道漏風治理、調節選粉機三次風閥門開度、增加出磨風罩閥門並關閉管道上的冷風閥門,在加強磨機通風的同時,增大係統風量對超細粉的攜帶能力,磨內微粉不經選粉被氣流帶走,減少了磨內過粉磨現象和緩衝作用,從而提高粉磨效率,降低電耗。

2.保證成品收塵器高效運行。為避免收塵袋堵塞,除加強設備巡檢和殼體保溫外,定期對收塵殼體進行漏風檢查,杜絕冷濕氣體漏入導致微粉糊袋。實踐證明,大袋收塵器的進出口壓差控製在2000~2500Pa,有利於增加磨機台時並降低電耗。

(二)注重工藝設備的完好和鎖風效果。

如果V選、旋風筒和循環風機磨損嚴重,漏風點多,細粉不能被及時選出,將導致V選風流紊亂,選粉能力下降,進一步導致輥壓機擠壓效率嚴重降低。

(三)合理確定成品篩餘控製值或比表麵積。

成品篩餘控製值或比表麵積直接影響成品的質量、產量、成本。因此,應結合自身的具體情況確定成品篩餘控製值或比表麵積。P.C32.5水泥0.045mm篩餘控製值為12%;P.O42.5水泥比表麵積控製值為>350㎡/kg,實際運行效果較好,能耗相對較低。

(四)保持合理的鋼球裝載量和投料量對提產降耗有利。

1.研磨體的級配及裝載量是否合適,需要通過生產實踐來檢驗。若細度符合要求、產量高,說明配球方案合適,否則需要改進或重配;一定時間後還需要進行補球、清倉等工作,保持管磨機研磨體裝載量在80-85%狀態下工作,能實現高產和穩產。

2.在一般情況下,磨機實際功率隨著產量的增大而增大,由於磨機中存料與磨機自重相比,所占份額相對較小,磨機電流在完全無料空載時和正常工況下相差不到10%。所以正常運行時,給料量的增加並不明顯地增大磨機電耗,磨機裝載量增大電耗增大,增大“V選”選粉量是增加磨機產量的關鍵。

(五)使用助磨劑提高台時降低電耗。

水泥助磨劑多為表麵活性劑,其活性基團定向吸附於水泥顆粒表麵,能夠降低水泥顆粒比表麵能並具有強烈的分散作用。在粉磨過程中,加入少量的合適的助磨劑,可以消除細粉粘附和聚集現象,它能加速物料粉磨過程,提高磨機的粉磨效率和選粉機的選粉效率,提升台時,從而降低電耗。

五、結論

2011年,企業累計完成水泥105.51萬噸,高低標號比為44%:56%;水泥綜合平均台時為190.37t/h,其中P.C32.5水泥平均台時200.13t/h,P.O42.5水泥平均台時181.47t/h;水泥綜合電耗28.60kwh/t,同比2010年29.75kwh/t降低1.15kwh/t,節約電量121萬kwh,節約資金60萬元,達到了國內領先水平。